Подать заявку на заем

Благодаря нацпроекту челябинский завод вдвое увеличил выпуск кабин для техники на дистанционном управлении

Благодаря нацпроекту челябинский завод вдвое увеличил выпуск кабин для техники на дистанционном управлении
Дата публикации: 04.03.2021

Новые изделия – колёсные и гусеничные погрузчики - успешно вывело на рынок челябинское предприятие «ДСТ-Урал». Осуществлению проекта во многом способствовало его вступление в нацпроект «Производительность труда» в конце июля 2020 г. Участие в нём начали с оптимизации пилотного потока производства и сборки кабин. Итоги шести месяцев активной работы под руководством экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) коллектив завода представил сегодня заместителю губернатора Егору Ковальчуку, министру промышленности Челябинской области Павлу Рыжему и директору регионального Фонда развития промышленности, на базе которого создан областной РЦК, Сергею Казакову.

«Мы решились на выпуск новой техники, зная, что теперь для её стабильного производства у нас в запасе всегда есть 6-7 готовых кабин. Раньше, когда делалось 25-27 единиц в месяц, и все они уходили на серийные бульдозеры, их часто не хватало. Однако благодаря внедрению бережливого производства на одном из основных участков мы стали ежемесячно производить 50 кабин, на тех же площадях и тем же количеством сотрудников увеличив выработку в 2 раза», - рассказывает исполнительный директор тракторного завода «ДСТ-Урал» Артём Шевченко.

К таким результатам привело предложенное экспертом РЦК Радиком Антоняном глобальное решение - переход от стапельной сборки кабин к поточной. Это позволило уменьшить  время протекания процесса на 78,5%, со 111 до 24 часов, а незавершённое производство - на 39,5%, с 10,4 до 6,3 млн рублейВыработка при этом достигла целевого показателя – 0,28 кабины на человека в смену, увеличившись на 40%.

«На примере «ДСТ-Урал» можно видеть, что нацпроект «Производительность труда» доказывает свою эффективность уже буквально через 2-3 месяца с начала внедрения. Не меньшую эффективность в очередной раз продемонстрировали и эксперты РЦК. Это уже третий региональный проект, который они реализовали полностью самостоятельно, без привлечения федеральных экспертов. Самым же показательным, на мой взгляд, является то, что руководители всех без исключения предприятий-участников нацпроекта крайне положительно оценивают его итоги. Даже те, кто на начальном этапе проявлял здоровый скептицизм, превратились в его ярых сторонников. Во многом благодаря тому, что, кроме возможности оптимизировать производство и бесплатно пройти обучение, он открывает доступ ко многим налоговым льготам, позволяющим компенсировать значительную часть затрат», - говорит вице-губернатор Егор Ковальчук.

В ходе диагностики пилотного участка рабочая группа из сотрудников предприятия выявила 78 основных проблем. Среди них: загроможденность территории, длительное ожидание комплектующих, отсутствие автоматизации однотипных операций и их излишняя трудоёмкость, отсутствие единого места хранения инструмента и, как следствие, лишние перемещения рабочих по участку в поисках нужных деталей и комплектующих. На данный момент решено уже 90% этих проблем. Один из самых ярких примеров: с переходом на поточную сборку и организацией стеллажей напротив рабочих мест рабочие стали проходить за смену 1 165 метров вместо прежних 5 274.

«Я глубоко убеждён, что поставленная президентом задача - добиться роста валового продукта - в условиях дефицита и средств, и людей может быть решена только через повышение производительности труда, через те шаги, которые уже сделал завод «ДСТ-Урал». Это действительно уникальное предприятие. Вы представьте, что значит силами частного бизнеса на ровном месте создать тракторный завод и превратить его в мощное, быстроразвивающееся, современное производство? Особенно важно, что они не собираются останавливаться на достигнутом, а намерены распространять приобретённый в нацпроекте опыт на все подразделения», - подчёркивает глава регионального Минпрома Павел Рыжий.

Многих целевых показателей завод достиг ещё в декабре 2020 г., хотя проект завершался в феврале 2021-го. На всех рабочих местах участка сборки кабин внедрили систему 5С, стандартизировали основные операции, визуализировали проблемы и методы их решения с помощью информационных стендов, а ещё на постоянной основе ввели систему предложений по улучшениям. Любой сотрудник, независимо от должности и функционала, от собственника компании до начальника цеха и мастера на участке, может поделиться своими идеями по оптимизации производственного процесса, ускорении операций и т.д. и быть услышанным.

«Это именно то, ради чего всё и затевается. Конкурентоспособность и успешность любого предприятия базируется, в первую очередь, на людях, на их желании творить, создавать, менять, улучшать. Без квалифицированного специалиста не заработает ни одно самое продвинутое оборудование. Поэтому одной из важнейших потерь в бережливом производстве считается потеря человеческого потенциала, когда у сотрудника перестают гореть глаза, когда он не реализует всех своих возможностей. В нацпроекте мне нравится его гибкость и постоянное обновление, актуализация. Одним из нововведений этого года, к примеру, стало как раз возрождение движения рационализаторов, когда творческий, заинтересованный подход к производственным процессам поощряется и государством, и руководством компаний. На росте производительности труда по всей стране и на её экономике в целом это скажется самым положительным образом», - уверен директор регионального ФРП Сергей Казаков.

В ближайших планах ООО «ДСТ-Урал» - реализация ещё 9 проектов в основных подразделениях и тиражирование приобретённых в нацпроекте «Производительность труда» навыков внедрения бережливого производства и системы непрерывных улучшений на все 11 участков производства. Это даст предприятию, на данный момент выпускающему порядка 450 единиц техники в год, возможность производить в 4 раза больше погрузчиков и современных бульдозеров, в том числе и на дистанционном управлении .

***

ООО «ДСТ-Урал» - современное предприятие по производству промышленных гусеничных тракторов, бульдозеров, трубоукладчиков и кабелеукладчиков. Технику  завода используют как крупные предприятия добывающих отраслей России, так и небольшие частные компании, работающие в горнодобывающей сфере, дорожном строительстве, золотодобыче и коммунальном хозяйстве.

Национальный проект «Производительность труда» обеспечивает формирование новой производственной культуры в Российской Федерации. Он направлен на достижение национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»:

  • Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности;
  • Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции.

Эти задачи дополняются социально ориентированными результатами: внедрение на предприятиях онлайн-сервисов цифровой экосистемы нацпроекта; расширение спектра услуг ФЦК и РЦК; формирование «движения рационализаторов» с привлечением специалистов и инфраструктуры «Ворлдскиллс».

В Челябинской области мероприятия нацпроекта реализуют региональные Минпром и Фонд развития промышленности. На данный момент участниками нацпроекта являются уже 60 предприятий региона.